耙斗装岩机在薄煤层开采中的定制化改造案例

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耙斗装岩机在薄煤层开采中的定制化改造案例

📅 2026-06-07 🔖 耙斗装岩机厂家,耙岩机,耙装机,耙斗机,耙斗装岩机配件,徐*双强机械制造有限公司,徐*双强机械制造有限公司

薄煤层开采一直是煤矿机械化的难点。巷道狭窄、高度受限、底板松软,常规设备往往难以施展。我们接到某集团下属矿区的定制需求时,客户明确表示:现有耙斗装岩机无法适应其1.2米层高的采掘面,效率低下且安全隐患大。作为专注井下设备的耙斗装岩机厂家,徐州双强机械制造有限公司的技术团队随即启动了专项改造。

改造核心:结构紧凑化与动力适配

针对薄煤层空间限制,我们首先对机身进行了模块化重构。关键改动包括:

  • 机身高度压缩至0.9米,采用低矮型底盘设计,同时保留足够的离地间隙应对起伏底板;
  • 耙斗容量定制为0.3m³,较常规型号减小,但通过优化斗齿角度和牵引速度,单循环时间缩短了15%;
  • 液压系统升级,采用双泵合流技术,在低功率工况下仍能维持稳定的扒取力。

这一阶段,我们与客户反复测绘井下断面数据,确保每处焊缝和铰接点都符合安全冗余标准。

配件强化与耐磨性提升

薄煤层中矸石混杂、频繁启停,对耙斗装岩机配件的损耗尤为严重。我们为此替换了进口合金钢衬板,并将牵引钢丝绳直径从16mm加粗至18mm。同时,针对客户反映的导向轮易卡阻问题,重新设计了防缠绕结构,现场测试显示故障停机率下降了约40%。这批定制化耙岩机耙装机的配件全部采用可拆卸式快装接口,井下更换时间不超过20分钟。

案例实测数据

改造后的设备在山西某矿2305工作面连续运行三个月。

  1. 平均月进尺提升22%,由原来的78米增至95米;
  2. 操作人员由3人减至2人,遥控系统替代了部分人工牵引;
  3. 维修成本较同工况进口设备低35%,配件通用性优势明显。

值得一提的是,该批耙斗机在过断层期间仍保持稳定出矸,没有出现因空间逼仄导致的卡链或翻车事故。

这次案例证明,薄煤层开采并非只能依赖高价进口设备。依托我们对井下工况的深度理解,徐州双强机械制造有限公司提供的定制化改造方案,完全能满足中小型矿企的性价比要求。今后,我们也会持续优化耙斗装岩机厂家的服务模式,帮助更多客户突破地质限制。

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